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亚临界锅炉汽水化学工况优化的探讨

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1.1 炉水中盐的临界质量浓度  机组在正常运行下,汽包的压力维持在16.0~17.8 MPa,锅炉蒸发量维持在860~1001 t/h,电负荷维持在260~300 MW,汽包水位维持在(0±20)mm。锅炉连续排污和定期排污全部关闭72 h,因为补给水的水质好且此阶段凝汽器无泄漏现象,炉水中钠和二氧化硅的质量浓度上升不明显。   利用锅炉磷酸盐加药系统,向锅炉加入钠盐和硅酸盐以提高炉水中钠和硅的质量浓度,确定能维持蒸汽品质合格的炉水中盐的最大质量浓度。炉水中盐的质量浓度(以二氧化硅计)与蒸汽中硅的质量浓度如图1所示。由图1可见,蒸汽品质随炉水中盐的质量浓度的增大而不断变差,炉水中硅的质量浓度在250~350μg/L时,可以保证蒸汽品质合格。
  1.2 蒸汽的溶解携带
  1.2.1 蒸汽硅酸盐溶解携带   随着压力的增大,饱和蒸汽也象水那样能溶解某些物质。饱和蒸汽溶解物质的能力可用分配因数来表示,在实际工作中,常用溶解携带因数来表示饱和蒸汽的溶解能力。   硅酸的溶解携带KSiO2按下式计算:
  从水解平衡式可知硅酸的携带因数随炉水pH值的增大而减小。由于锅炉的运行参数不同,其溶解携带因数也不一样,所以,通过热化学试验可以测出对硅酸的溶解携带因数。   炉水的p H值在9.0~9.5之间,汽包压力在16.0~18.4 MPa时,饱和蒸汽的硅质量浓度与炉水的硅质量浓度如图2所示。利用回归法计算图2直线斜率,得KSiO2=8.7%。
  1.2.2 蒸汽磷酸盐溶解携带
  磷酸盐在蒸汽的溶解携带非常小,其汽水分配因数随压力变化而变化。2号锅炉汽包运行压力在14.0~18.5 MPa,磷酸根的分配因数为0.2×10-4~1×10-4左右。由于蒸汽中磷酸根的质量浓度非常低,因此采用浓缩方法测定,即先将饱和蒸汽的水样浓缩后再检测。试验结果:当炉水中磷酸根的质量浓度为0.5~3 mg/L时,饱和蒸汽的磷酸根质量浓度约为4~20μg/L。   炉水进行磷酸盐处理的主要目的是将进入炉水的钙镁离子形成水渣,利用锅炉的排污使水渣排走。蒸汽总要按一定比例携带磷酸根,因此,在凝汽器不泄漏的情况下尽量少加磷酸盐,以防止汽轮机结磷酸盐垢。   2 锅炉运行工况对蒸汽品质的影响的试验   2.1 锅炉负荷及负荷变化速度对蒸汽品质影响
  汽包水位维持在(0±20)mm,锅炉负荷按额定负荷的70%,80%,90%和100%4种情况变化,同时分别以30 t/min,60 t/min和90 t/min的速度改变锅炉负荷。蒸汽品质的变化如图3所示。
  锅炉汽包压力是随机组负荷变化的,机组负荷为额定负荷的100%时,锅炉汽包的压力为18.44MPa;当机组负荷为额定负荷的50%时,锅炉汽包的压力约为14.0 MPa。由于机组负荷低时汽包压力也低,蒸汽的溶解携带少,在汽水分离效果相同的条件下,如果满负荷时蒸汽品质合格,则低负荷时也能合格,这与试验结果相一致。
  试验结果:机组负荷在额定负荷的70%~100%的范围内,稳定在某个负荷运行时对蒸汽品质无明显影响,负荷变化速度在10 MW/min时对蒸汽品质无明显影响,负荷变化速度在30MW/ min时对蒸汽品质有影响,饱和蒸汽的二氧化硅质量浓度从13.4μg/L上升至14.35μg/L,钠的质量浓度从0.73μg/L上升至0.87μg/L,过热蒸汽的二氧化硅质量浓度从12.6μg/L上升至14.36μg/L,钠的质量浓度基本不变。
  2.2锅炉汽包水位及汽包水位变化对蒸汽品质的影响
  在机组负荷维持300 MW左右,炉水采用磷酸盐加药处理,连续排污全部关闭的条件下,当炉水中二氧化硅质量浓度在250~360μg/L时,汽包水位及水位变化速度对蒸汽品质的影响见图4。

  汽包水位在-75~+100 mm范围时,稳定的水位对蒸汽品质无明显的影响。汽包水位的变化速度在30 mm/min以下时,对蒸汽品质也无明显的影响。
  3 试验结果分析和结论   3.1 汽水分离效果   蒸汽的污染是由炉水水滴携带(机械携带)和炉水中的杂质溶解在蒸汽中而造成的。为了减小机械携带所造成的蒸汽污染,本锅炉的汽包内设有旋风分离器、波形板分离器和汽水清洗装置等,当汽水分离装置有缺陷或者锅炉运行不正常时,机械携带就会增加。除此之外,影响汽水分离效果的主要因素有炉水浓度、汽包水位和锅炉负荷。在汽包水位和炉水中盐的质量浓度过高时,汽包压力的剧变(负荷的快速变动)也容易使汽水分离效果变差,污染蒸汽。   试验结果表明,只要给水水质合格,炉水的硅质量浓度分别控制在300μg/L以下就能保证蒸汽的品质合格。汽包水位在-75~+100 mm,汽包水位的变化速度在30 mm/min以下,锅炉负荷变化速度在90 t/min以下时,汽水分离效果良好。   3.2 锅炉排污 机组在正常运行时,炉水中硅和钠的质量浓度低于试验得出的允许值,说明平时锅炉的排污过大,增加了汽水损失。在试验过程中,在连续排污门、定期排污门都关严的情况下,锅炉炉水中硅和钠的质量浓度浓缩速度小。实际上,只要锅炉给水的硅质量浓度不大于20μg/L(绝大部分时间小于15μg/L),凝汽器不泄漏,即使锅炉连排门全关,蒸汽品质都能在长时间保证合格。但为了降低炉水中铁的质量浓度和水冷壁的结垢速度,总排污率控制在0.3%~0.5%,定期排污周期控制为24 h。   3.3 炉水运行控制指标   a)当炉水采用磷酸盐处理时,锅炉炉水允许的硅质量浓度为300μg/L。在机组正常运行时,炉水的硅质量浓度控制在250μg/L以下。   b)汽包水位控制在-75~+75 mm的范围内,汽包水位变化速度小于30 mm/min。   c)在负荷的稳定或负荷以10 MW/min的速度变化的工况下,蒸汽品质较稳定,基本不受负荷的影响;当机组负荷以30 MW/min的速度变化时,蒸汽品质有明显变化,饱和蒸汽的钠质量浓度、硅质量浓度有所上升,但仍在合格范围内。因此,机组负荷变化速度控制在小于30 MW/min的范围内。   d)在额定负荷下蒸汽大约按炉水浓度的0.01%携带磷酸根,为了防止过热器和汽轮机结磷酸盐垢,在机组正常运行时,炉水中的磷酸根质量浓度最好维持在低限。在凝汽器不泄漏的情况下,炉水中磷酸根的质量浓度控制值为0.3~1 mg/L。


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