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化学法处理电镀工业园生产废水技术应用

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扬州一怪 发表于 2018-9-5 13:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:本文介绍化学法处理电镀废水的应用实例。通过对废水中污染物去除效果的分析,说明该工艺处理电镀废水效果好,运行稳定,操作简单,适宜处理电镀工业园的生产废水。
关键词:电镀废水,氰,镍,铬,化学法
广东某电镀工业园现有16 家电镀企业,主要生产电镀产品,涉及的镀种有镀镍、镀锌、镀铬、镀铜、镀铅等。在生产过程中产生大量的生产废水,废水主要分为前处理酸洗废水、含氰废水(氰化亚铜、氰化锌、氰化钠等)、含铬废水(铬酐)、其他重金属废水(各种重金属如镍、铜、锌等,不含氰或铬)。废水中含有多种高毒物质,危害性很大,若未经有效处理排入河道,不但会危害环境,而且会污染工业用水和饮用水,故要求废水经处理达标后方可排放。
1 设计水质、水量
本工程废水设计处理的总量为 5000m3/d,处理系统每天运行20h。其中,酸洗废水为900m3/d,含铬废水600m3/d,含氰废水750m3/d,重金属废水2250m3/d,混排废水500m3/d,水质情况详见表1。废水排放执行的是广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一级标准,排放标准具体指标详见表2。
2 废水处理工艺
2.1 工艺流程
该电镀工业园生产废水的主要特点是:①成分复杂:含有铜、镍、铬、酸碱等无机盐类,还有一些车间冲洗杂物。②有高毒性:废水中六价铬和氰化物都是高毒性物质,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒性物质。③瞬时排放量大。○4含有混排废水(含氰化物、铬、其他重金属废水)。本着从经济效益、环境效益和社会效益相结合的观点出发,对废水进行分质排放废水进行分质处理。对因生产车间异常出现的混排废水采取综合处理的方法。其工艺流程如图1 和图2 所示:



2.2 工艺说明
2.2.1 酸洗和含铬废水
各电镀企业的前处理酸洗废水收集后,经格栅去除较大的颗粒杂质后进入调节池A1,均衡水质水量后,用泵提升至还原池进行后续处理。
各电镀企业的含铬废水收集后,经格栅去除较大的颗粒杂质后进入调节池A,均衡水质水量后,用泵提升至还原池,同时往还原池中投加还原剂和硫酸,通过pH 和ORP 在线监测仪控制1#还原池中pH 在2.5~3.0,ORP 在300~350mv。在机械搅拌作用下,废水与药剂充分接触,经一定的反应时间后,Cr6+ 被还原成Cr3+,出水进入pH 调节池。同时往pH 调节池中投加碱,通过pH 在线监测仪控制pH 调节池中pH 值在7.5~8.5,这时Cr3+转化为Cr(OH)3,然后废水进入混凝沉淀池,管道中投加混凝剂和助凝剂,然后废水在混凝沉淀池A 混凝、沉淀,固液分离后上清液进入无阀滤池A 中,过滤以进一步去除废水中的杂质。达标水进入清水池后达标排放。
2.2.2 含氰废水和其他重金属废水
各电镀企业的含氰废水收集后,经格栅去除较大的颗粒杂质后进入调节池B1,均衡水质水量后,用泵提升至1#氧化池,采用二级破氰法[1],连续处理。破氰的关键在于控制反应pH 值和氧化还原电位(ORP),为此采用两套pH 控制仪和ORP 控制仪准确控制,保证破氰充分进行。一级破氰pH 值控制在11~ 12,氧化还原电位控制在300mv,停留时间约20~30min,将氰化物氧化为氰酸盐,即局部氧化。实际设计水力停留时间超过30min。二级处理pH 值7.5~8.0,氧化还原电位控制在 650mv,停留时间约为10min,将生成的氰酸盐进一步氧化成二氧化碳和氮,即完全氧化。实际设计水力停留时间超过30min。经两级破氰氧化反应后进入调节池B 与生产车间排入的其他的不含铬和氰化物的重金属废水混合均衡后,用泵提升至混凝沉淀池B。混凝沉淀池B 分为二级,在一级混凝沉淀池中投加碱、混凝剂、助凝剂,通过pH 在线控制仪调节pH 值在11~ 12,废水中的Cd2+、Pb2+,Cu2+,Ni2+分别转化Cd(OH)2、 Pb(OH)2、Cu(OH)2、Ni(OH)2。固液分离后,上清液进入二级混凝沉淀池,同时投加酸、混凝剂、助凝剂,通过pH 在线控制仪调节pH 在9~10.5,废水中的Zn2+转化为Zn(OH) 2,固液分离后,上清液进入无阀滤池B,过滤以进一步去除废水中的杂质,出水进入中和池调节pH 在6~9。达标水质进入清水池达标排放。
2.2.3 混排废水
电镀企业的混排废水经格栅去除较大颗粒杂质后进入事故池,在事故池中均衡水质水量后用泵提升至2#氧化池,往2#氧化池中投加碱和次氯酸钠,在机械搅拌作用下,废水与药剂充分混合,设2 套pH 和ORP 监控仪,经两级破氰反应后再进入 2#还原池。在2#还原池中投加酸和亚硫酸钠,将废水中Cr6+还原为Cr3+,然后进入二级混凝沉淀池。管道投加碱、混凝剂和助凝剂,废水与药剂充分混合反应后在沉淀区进行固液分离,上清液进入二级混凝沉淀池。管道投加酸、混凝剂和助凝剂,废水与药剂充分混合反应后在沉淀区进行固液分离后,上清液进入无阀滤池,进一步去除悬浮杂质后,再进入中和池调节pH 在6~9 后达标排放。
本资料来自武汉沃田生态科技有限公司
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