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印染纺织废水处理设计方案

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印染纺织废水处理设计方案


设计原水水量:8000 m3/d。
  
设计原水水质为 : CODCr ≤2000 mg/L ,
  BOD5≤300 mg/L ,
  


SS≤1000mg/L,色度=526(倍),pH=8~10。
  设计出水水质:设计出水水质达到回用标准,即: CODCr≤50 mg/L , BOD5≤10mg/L ,SS≤10mg/L,色度≤30(倍), pH=7~9。
  一、
  
工艺流程
  

  解

  
  

  化
  池

  
  
  

  
  
  

  

  膜生物反应器 A
  
  
  
厌氧水解酸化
  膜生物反应器
  
  
  
  
  
  
  

  
  
催化铁内电解
  反 应 器
  A

  
  
  
格栅、调节
  
  

  

  
  
催化铁内电解
  反 应 器
  B

  
  

  
  
  
  
  
  
  膜生物反应器B
  
  膜生物反应器B

  
  1、格栅、调节、沉淀池
  采用地下式钢筋混凝土结构,尺寸为:20 m×6 m×10 m ,有效容积为1200 m3 ;HRT=3.6 h 。
  2、催化铁内电解反应器A
  催化铁内电解反应器A,设于格栅、调节、沉淀池与水解酸化池之间,由两层无机复合微滤膜和中间填加的铁屑、铜屑等组合填料过滤层构成。无机复合微滤膜孔径0.6微米,合计每层过滤面积273.4㎡,滤速1.22m3/㎡h;铁屑、铜屑等组合填料构成的氧化还原反应层尺寸为:11.3 m×1.68m ×0.15 m,3组,合计过滤面积56.95㎡;滤速5.85m3/㎡h 。
  3水解酸化
  采用地下式钢筋混凝土结构,尺寸为:20 m×22.32 m×10 m ,有效容积为4464m3 ;HRT=13.39 h, SRT=100d。
  4、催化铁内电解反应器B
  催化铁内电解反应器B,设于水解酸化池与接触氧化膜生物反应器A之间,由两层无机复合微滤膜和中间填加的铁屑、铜屑等组合填料过滤层构成。无机复合微滤膜孔径0.6微米,合计每层过滤面积273.4㎡,滤速1.22m3/㎡h;铁屑、铜屑等组合填料构成的氧化还原反应层尺寸为:11.3 m×1.68m ×0.15 m,3组,合计过滤面积56.95㎡;滤速5.85m3/㎡h 。
  5、接触氧化膜生物反应器A
  采用地下式钢筋混凝土结构,两池并联交替运行。单池尺寸为:16.5m×6 m×10 m ;其中设有孔径0.2微米、过滤面积1738.18㎡的无机复合微滤膜过滤器;无机复合微滤膜兼作微孔曝气器。池内设有溶解氧检测仪,可根据溶解氧的变化,自动调节供气量。滤速0.192 m3/㎡h;有效容积为:937.27 m3 ;HRT=5.62h,SRT=30d;NW25g/L DO为:4.56mg/L
  6、厌氧水解酸化膜生物反应
  采用地下式钢筋混凝土结构,尺寸为:52.32 m×6 m×10 m ,
  其中设有孔径0.15微米、过滤面积3428.15㎡的无机复合微滤膜过滤器。滤速0.097 m3/㎡h;有效容积为:3103.31 m3 ; HRT=18.62h ;SRT=100d。NW25g/L
  7、接触氧化膜生物反应器B
  采用地下式钢筋混凝土结构,两池并联交替运行。单池尺寸为:16.5m×6 m×10 m ;其中设有孔径0.2微米、过滤面积1738.18㎡的无机复合微滤膜过滤器;无机复合微滤膜兼作微孔曝气器。池内设有溶解氧检测仪,可根据溶解氧的变化,自动调节供气量。滤速0.192 m3/㎡h;有效容积为:937.27 m3 ;HRT=5.62h,SRT=30d;NW25g/L DO为:4.56mg/L
  8、污泥井
    污泥井采用钢筋混凝土结构,尺寸为2.5m×2.5m×10.5m 。
  9、出水井
    出水井采用钢筋混凝土结构,尺寸为3.5m×1.5m×8.5 m。
  二、工艺流程简要说明 
  废水经粗、细两道格栅处理后,进入格栅、调节、沉淀池,然后在泵的作用下,以0.24MPa的压力,进入催化铁内电解反应器A。经孔径0.6微米的无机复合微滤膜过滤,去除60%以上的SS,并使难降解 COD得到相应的去除后,进入铁屑、铜屑等组合填料构成的氧化还原反应层。利用铁、铜填料腐蚀电位的差异,以铁作阳极、铜作阴极、原水作电解质而形成千万个原电池。通过铁-铜微原电池产生微电解作用,破坏颜料的发色和助色基团,使之失去发色能力;进一步将大分子物质分解为小分子的中间体,使某些难生化降解的化学物质转变成容易生化处理的物质,提高废水的可生化性;利用铁、铜电位差提高胶体污染物的沉积速度;利用电池反应产物的絮凝、新生絮凝体的吸附等作用,实现对胶体等污染物的絮凝、吸附脱除作用;由于铁是生物氧化酶系中细胞色素的重要组成部分,通过Fe2+- Fe3+氧化还原反应进行电子传递,促进生化反应;Fe2+和Fe3+ 进入生化处理中,形成密度较大的生物铁絮凝体,改善污泥沉降性能。阳极反应如下:Fe-2e=Fe2+,E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V 。当无氧存在时,阴极反应如下:2 H++2e=H2↑, E0(H+/H2)=0 V ; 当有氧存在时,阴极反应如下:O2+4H++4e=H2O
  ,O2+2H2O+4e=5OH-
  ,E0(O2/OH-)=0.40 V 。通过上述微滤处理及氧化还原反应等,使进水COD去除
30%45%色度去除30%
~50%(去除率因不同污染物的性质不同而各异)。

  催化铁内电解反应器A出水进入水解酸化沉淀池,通过水解酸化预处理,继续调节水质。通过缺氧、厌氧生物反应,使进水COD去除20%45%色度去除25%40%(去除率因不同污染物的性质不同而各异)、SS去除30%以上。
  水解酸化沉淀池出水再进入催化铁内电解反应器B,利用微滤膜截留微生物,并通过氧化还原反应、缺氧、厌氧生物反应、絮凝沉淀等作用,使进水SS去除60%以上、COD去除20%30%色度去除30%~50%(去除率因不同污染物的性质不同而各异)。
  催化铁内电解反应器B出水进入接触氧化膜生物反应器A,通过好氧生物反应、絮凝沉淀和膜截留等作用,使进水COD去除75%85%BOD去除90%以上、SS去除50%以上、色度去除35%~55% 。污泥靠污泥泵定期、定量排入厌氧水解酸化膜生物反应器。
  接触氧化膜生物反应器A出水,利用虹吸原理进入厌氧水解酸化膜生物反应器。通过厌氧、缺氧生物反应,再次降低难生化降解COD,提高BOD 与COD的比值,为接触氧化膜生物反应器B创造良好的条件。使进水COD去除70%85%BOD去除80%~90%以上、SS去除90%以上、色度去除25%~40% 。污泥定期通过污泥井排出。
  

  厌氧水解酸化膜生物反应器出水,利用虹吸原理进入接触氧化膜生物反应器B,再次进行好氧生物反应。通过好氧生物反应、絮凝沉淀和膜截留等作用,使进水COD去除75%85%BOD去除90%以上、SS去除20%以上、色度去除35%~55% 。污泥靠污泥泵定期、定量排入厌氧水解酸化膜生物反应器。
  绝大多数印染废水,经格栅、调节沉淀池 —— 催化铁内电解反应器A——水解酸化池—— 催化铁内电解反应器B —— 接触氧化膜生物反应器A
  —— 厌氧水解酸化膜生物反应器 —— 接触氧化膜生物反应器B处理,足以使其COD去除99%以上、BOD去除99.5%以上、SS去除99%以上、色度去除95%以上,完全达到回用标准;对于活性艳红K2—BP、酸性红G、活性黑K—BR等少数难生物降解染料废水,必要时可单独增加独创的光催化氧化膜反应器,亦可确保完全达到回用标准。
  

  三、主要设备
  

  1、格栅:旋转细格栅两台,一用一备;兼具输送、压榨功能 单台过栅流量 Qmax=350m3/h;鼓栅直径 d=550mm ;鼓栅长度L=1000mm ;栅缝宽度 b=1mm ;电机功率 N=1.5KW
  2、管道离心泵:共 2台(一用一备)。单台流量 Q=346m3/h ;扬程 H=24m ;功率 N=37KW
  3、空气压缩机:单台排气量: Q=33m3/h,排气压力0.3MPa,功率 N=120KW;氧转移效率E=95% 2台(一用一备);单台排气量: Q=0.9m3/h,排气压力0.7MPa,功率 N=7.5KW 2台(一用一备)
  4污泥泵:流量:Q =30 m3/h,扬程:8m,功率:1.5kW,共3(两用一备);流量Q =70 m3/h,扬程:9m,功率:3kW,共2(一用一备)。
  5、自制气压脱水机:共用2(一用一备),单台最高处理量60 m3/h,脱水后平均含固率≥30%
  四、工艺特点
  1、通过孔径0.1微米无机复合微滤膜过滤,基本去除SS,大大降低了难生物降解COD负荷,避免了高浊度的不良影响。
  2、将铁屑、铜屑等组合填料填于两层孔径1微米的无机复合微滤膜之间,形成致密的过滤层,可确保废水与铁-铜微原电池充分接触,从而提高了其处理效果。
  3利用无机复合微滤膜作生物载体,实现了生物污泥的彻底截留,提高了容积负荷及抗冲击能力污泥附着在特制的轴、径双向往复折叠无机复合微滤膜上,形成生物反应膜,提高了微生物的挂膜效果,并实现了污水与污泥的充分接触、HRT与SRT彻底分离以及生物污泥浓度的任意控制。通过调整 SRT,可使污泥浓度稳定保持在1220g/L的理想范围,能确保工艺操作的长期稳定性。
  
4、由于膜的截流作用,可使SRT任意确定。营造了有利于硝化细菌等增殖缓慢微生物生长的环境,可极大地提高系统的硝化能力,同时提高难降解大分子有机物的处理效率、促使其彻底的分解。


5污泥定期流入厌氧水解酸化膜生物反应器,通过延长SRT,使其充分硝化,将污泥化为沼气回收利用,大大降低污泥处理费用且节省了资源。
  


6、以0.15微米孔径无机复合微滤膜兼作微孔曝气器,所产生的气泡直径1微米,比传统微孔曝气器缩小了上千倍,氧的利用率接近100% ,大大降低了能耗。曝气过程中,同时完成微滤膜的水洗和气洗,预防膜堵塞。可以确保系统长期稳定运行。
  7、利用脉冲布水造成扰动,激起池底的沉积污泥,提高了活性污泥的分散性,可加强泥水之间的接触,实现污水的均匀混合。
  
8、充分利用无机复合微滤膜的各种优势,极大地提高了生化效果,省略了生物填料、二沉池、气浮池和混凝药剂。减少了投资,降低了运营成本。


9由于独创的轴、径双向往复折叠无机复合微滤膜的优势,通过科学的结构与流程设计,本工艺综合了膜过滤、内电解法、LITSBR、MBR、MABR 、UASB UBF等多种工艺的优点,大大减少了土地占用,占地面积不到传统工艺的20%;投资与传统工艺大致相当的情况下,即可实现水的全部回用;节约了大量宝贵的淡水资源,且运行成本不到传统工艺的15%。


五、经济分析


设计处理能力:8000 m3/d;


1装机容量:170.5kW,运行:150 kW。


2、运行成本:电耗:0.015元/ m3污水(工业用电按0.9元/ kW· h 计算);铁屑费:0.08元/ m3污水 (铁屑按800元/t、消耗量按50g/ m3污水计算);工资:0.011元/ m3污水(额定6人,按1600元/月计算);折旧:0.1元/ m3污水。合计运营成本:0.206元/ m3污水。累计59.328万元/a 。


3、沼气收入:110.88万元/a (沼气的热值约为22 680kJ/m3,煤的热值为21000 kJ/Kg计算,1m3沼气的热值相当于1 kg原煤。以沼气产率0.5m3/kgCOD计算,产气量为6160m3/d,折合原煤6.16吨。原煤按500元/t计算,每天减少费用3080元。


4、出水完全回用减少排污费:31.68万元/a(达标排放排污费


按0.1元/ m3,未计污染费和超标排放罚款)。


5、出水完全回用减少水费:380.16万元/a(工业水费按1.2元/ m3计算)。


6、扣除运营费用后,每年可增加收益:458.61万元以上。

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